西门子810D数控系统本身的稳定性,故障率也低极低。在实际应中,配置西门子810D系统的数控设备工作效率也比较稳定,不易出现故障,另外,据安顺佳对相关设备的调试和维修发生,西门子810D维修所发生的大部分故障都是在安装调试还有使用过程中出现的。以下几个不同类型的维修实例,具有好的代表性。也值得参考。
西门子810d数控系统维修经典案例一
故障现象及问题描述:一台810D系统的TH5840加工中心,在调试中出现NCU报警,同时还出现PS和PF红灯亮的现象。设备的报警号是“12460”
故障检测经过:经查阅诊断手册,安顺佳数控科技人员初具判断提示报警来自“用于循环程序定义扩展的内存不足”。初其修改并删除新的加工程序,报警依然未能消除,进一步调整程序数目等相关机床参数故障依旧如帮,所以能够基本排除程序内存本身的原因。
,根据报警出现的频次,且IM361接口模块的SF灯亮,技术人员怀疑故障和信号干扰有关,进一步检查IM361连接电缆,发现电缆屏蔽不良,所以重新了做IM361的连接电缆屏蔽层。报警成功消除。
西门子810d数控系统维修经典案例二
故障现象及问题描述:一台810D系统的TH6363卧式加工中心,全闭环控制,在调试中Z轴坐标值显示漂移(实际上Z轴并没有移动),报警信号是“25050”。
故障检测经过:初具判断该报警产生的直接原因是NCK对于坐标轴的每个插补点(设置点)。然后西门子810d数控系统维修人员根据内部模型计算出实际值。
进一步采取的诊断,具体过程是:先检查机床数据36400及32200的设置值正常;再将Z轴的伺服、电缆、光栅尺与X轴对调,报警出现在X轴;
然后,取消将Z轴全闭环,设置为半闭环,报警消除。
综合判断是因为全闭环控制引起的报警,在之前检查Z轴光栅尺的测量头及光栅尺电缆的连接均正常,但电缆的屏蔽线连接不良,在重新做好电缆的屏蔽后,报警消除,机床恢复正常运行。
西门子810d数控系统维修经典案例三
故障现象及问题描述:一台810D系统的TH42160龙门加工中心,具有X、Y、Z三个进给和一个刀库T四个伺服轴。出现Z轴电机超温报警,伺服驱动器上报警红灯亮。
故障检测经过:初步判断是Z轴电机温度传感器不良或者是Z轴电机反馈电缆连接问题。
在诊断过程技术人员先将Z轴伺服驱动器与一台正常工作的同型号TH42160龙门加工中心对调,故障的Z轴伺服驱动器报警红灯熄灭。
经观察,刀库T轴和Z轴共用一块双轴伺服驱动器,技术人员进一步检测发现电缆插头中渗进很多的冷却液,把后盖沁中也渗进很多冷却液,编码器也被浸泡腐蚀。,更换T轴电机故障消除。